根据电磁感应原理,在一次绕组和二次绕组中产生的感应电动势分别为 E1=4.44fN1Φm E2=4.44fN2Φm 式中,f为电源频率(Hz);N1为一次绕组匝数;N2为二次绕组匝数;Φm为交变主磁通的最大值。 略去一次绕组的阻抗压降不计,则电源电压与自感电动势数值相等,即 U1=E1 空载时,二次绕组的端电压U2=E2,两绕组的电压比为 U1/U2=E1/E2=N1/N2 (1) 此关系式表明变压器一、二次绕组电压之比等于一、二次绕组匝数之比。 当二次绕组接上负载时,二次绕组电路中有电流,2通过,这时在一、二次绕组中产生的磁势满足 I1N1=I2N2 即 I1/I2=N2/N1 (2) 此式说明变压器一、二、次绕组电流与一、二次绕组匝数成反比。 前段时间,我公司锅炉引风机电机控制变频器经常突然停机报警,或有时起动不起来,关电源,重新送电,再起动,又正常。因发生的次数少,并不影响生产,所有没有引起我的重视。万一出现上述现象,锅炉工重新启动一下。 终于有一天问题扩大了,锅炉工起动了很多次,在起动过程中突然停机,变频器报警代号显示输出缺相。只有对症下药查缺相,用万用表量变频器输出电压正常,电动机电阻正常。用钳形电流表量三相电流基本平衡。变频器到电机之间电线没有短路、断路、接地现象。同时清理变频器内部灰尘,重新起动电机,故障没有排除。 真想不到有效办法,因为之前经常发生引风机风叶杂质失重造成坏电机现象,且当时电机振动严重。怀疑是否有机械方面原因,清理风叶失重杂质,更换减震垫后,重新启动电机,还是没有解决问题。是不是电机有问题?毕竟测量电机电阻时电机是不转的,那电机旋转呢?决定更换电机试试,更换一台同型号的电机后,开机调试,故障仍然没有排除。是不是变频器坏了?仔细检查未发现变频器异常。当时坚定这样的观点,既然变频器能故障报警,变频器本身不应有大问题。那问题究竟出在哪儿呢?用什么办法解决问题呢?把变频器参数修改一下,让变频器输出缺相时不报警,这个是可以的,但又想万一哪一天真缺相了不报警,烧毁电机得不偿失,感觉这不是好办法。有没有一种方法,既能让变频器真正输出缺相时报警,又不至于频繁误报警呢?通过查资料,将变频器输出缺相检测基准参数由20%改为10%后,重新启动,故障排除。我们生活在一个快速发展,日新月异的时代,设备加速更新换代,科技越来越先进,电工需不断学习,不断积累,才能适应本职工作。 (责任编辑:admin) |